板坯铸机扇形段辊子CARB轴承失效分析
来源:纷纭教育
存在铸机扇形段使用周期短、寿命低的问题,其主要 原因为扇形段辊子中间轴承提前损坏失效,部分轴承 寿命仅为2个月左右,轴承损坏直接导致扇形段辊缝 张开超差、辊子不转、扇形段夹送精度降低等后果,给 生产顺行、板坯质量及扇形段维护成本带来很大的影 响。因此,分析扇形段中间轴承失效的原因,制定相 承力承圈应的解决措施,对降低设备维护成本提高连铸机保障 能力有着重要意义。 作即2扇形段辊子结构及CARB轴承特性分析 2.1 扇形段辊子结构特点 的2图1为铸机扇形段辊子设计图纸,其为西门子奥 钢联的I—Star结构形式,整个辊子设计4个轴承座, 中间通轴贯穿,两端采用调心辊子轴承,中间采用 子因位SKF公司的CARB轴承,端部的调心辊子轴承虽然被 锁紧,但#b NI- ̄N NN端部均设计有I司隙,而中部的 减身 . 式以整个辊系在2芝,具 12作状态下没有固定轴承呈浮动 要 : ,状态。 ——庆水收稿日期:2o12—06—27 .\ 50 \ \; I. . \ 辊度C0.O 2.5 5.0 7.5 1 O.0 1 2.5 轴向位移量/m “:径向游隙(最小情况);b:径向游隙(最大情况);C:角度误差 导图2 轴向位移与径向游隙的关系 3(1)假设轴承内外圈不存在角度误差时,扣环侧 轴向位移超过5.2mm或非扣环侧轴向位移达1 2mm 时,就会出现滚动体滑出滑到,造成轴承损坏。 易汽的(2)存在角度误差时,轴向位移允许值就会减 少Q 膜剧轴承内外圈角度误差 =0.0时: Sre= 1 BoL=O.1 09 x60 x0.3:1.96(mm) 轴承内外圈角度误差Og=0.0时: S = 1 Bog=0.1 09 x60 x0.5=3.27(mm) 出严经配因此,当存在角度误差0.3。的情况下,对于扣环 侧,为保证滚动体不移出滑道,轴向位移量应小于5. 承碳2—1.96=3.24mm,对于非扣环侧,为保证有足够的工 3作游隙,轴向位移量应小于1 2—1.96=1 0.04mm。 当存在角度误差O.5 o的情况下,对于扣环侧,为 保证滚动体不移出滑道,轴向位移量应小于5.2—3. 4经验交流 扇形段辊子要高出许多,经分析发现第4段和第6段 分属二冷水配水模块的第4和第5区的最高点,受这 两区总供给水量低的影响,分配给最高点的水量较该 2012年第4期(总第120期)・机械研究与应用・ 及水、汽、氧化铁皮、保护渣等异物进入轴承润滑室, 造成轴承伤害。 (5)加大二冷第4区和第5区的总补给水量,降 低对应分区的扇形段环境温度,改善轴承工作环境。 (6)定期对扇形段辊缝及段与段之间的接弧情 况进行调整,提高铸机的夹送精度,改善因夹送精度 超差造成辊子轴承负载不均及轴承角度误差扩大的 不良情况。 区其他点水量低,因此处在铸机弧形高处的第4段和 第6段第1排辊子轴承工作环境较高,经常出现润滑 干油碳化、轴承表面发蓝的异常情况。 4改进措施 (1)对现有的辊系进行改进,将两端浮动的辊子 设计改为一端固定,一端浮动,同时通过在芯轴上增 加垫环,给CARB轴承一个向固定端方向的预错位, 提高轴承在生产受热工况下的一个轴向位移量。 (2)加强扇形段离线装配质量控制,尤其对辊子 芯轴的弯曲变形控制,在辊子装配车间设立芯轴弯曲 检测台,对每个芯轴进行检测,按装配后角度误差小 5 结论 (1)通过实施改进措施,扇形段的寿命得到大幅 提高,弧形段和矫直段平均寿命提高到6个月以上, 水平段平均寿命提高到12个月,最高达19个月。 (2)改进后扇形段运行稳定,扇形段非计划下线 数由原来的一个月2—3台到现在3个月1台。 (3)实现设备良性运转,大大降低了设备维修强 度及维修成本。 参考文献: [1]刘俊玉.浅谈板坯连铸机扇形段的改进[J].连铸,2007(6):3O. 于0.20控制,要求芯轴的同轴度小于4mm,同轴度超 过4mm则进行修复,同时提高扇形段离线对中接弧 标准,由原来的±O.3mm改为±O.15mm。 (3)加大辊子闭路冷却水和二冷水流量,改善辊 子的冷却,降低轴承的工作温度及辊系的膨胀量。 (4)改善轴承润滑与密封,防止轴承润滑不到位 (上接第173页) 5.2叶轮采用抗汽蚀材料 台离心泵的流量。对于一循,两天冷水泵全负荷运行 会现憋压情况,对泵有损坏,而且一循是老装置,压力 由于现在实际条件,很难完全防止汽蚀的情 况下,可以选用抗汽蚀材料制造的叶轮,以延长使用 寿命。常用的材料有铝铁青铜9—4,不锈钢2Cr13,稀 土合金铸铁和高镍铬合金等。材料的强度、硬度、韧 性越高,化学稳定性越好,抗汽蚀性能越强。 过高,管网容易泄漏,带来生产隐患。所以如果开两 台泵,至少其中有一台泵不能满负荷运行,也就是需 要为其中任意一台冷水泵配备变频电机。 还有就是增大泵的有效汽蚀余量。根据式(3), 有以下办法。 6 结论 通过以上分析可以知道,泵的超流量是引起泵的 汽蚀的原因之一。而解决汽蚀的方法基本从减小必 (1)增加泵储液池液面上的压力P 来提高 NPSH.。一循泵房的冷水池和大气连通,也就是说P 就是大气压,所以P 是定值,这种方法不可行。 (2)减少泵吸上装置的安装高度 。一循泵都 是倒灌装置,也就是说 是负值,对于实际情况来 说,更改 也是不可行的。 需汽蚀余量和增大有效汽蚀余量两个方面考虑,另外 在现实条件,很难防止汽蚀的情况下,叶轮采用 抗汽蚀材料也是一种方法。而对于一循3撑离心泵解 决汽蚀问题最好的方法就是为其中任意一台冷水泵 安装变频电机,然后开两台冷水泵或叶轮采用抗汽蚀 的材料。 参考文献: [1] 徐寿昌.工业冷却水处理技术[M].北京:化学工业出版社, 1984 (3)减少泵前管路上的流动损失△HA 比如缩 短管路,减少弯道或阀门等等,对于现在一循的具体 情况,这种方法也基本没有可行性。 ・l76・ ,